数年前から、腕ミシンのモーター系の軽微な不具合が気になっていました。
使用するのに、なんら問題はないのですが
モヤモヤ解決の為、平ミシン と 腕ミシン のサーボモーターを入れ替えることにしました。
本来なら、ミシンを取り外しテーブルを逆さまにして作業すれば楽なのですが・・・。
面倒臭い ( ̄▽ ̄)。
なので、「 テコの原理 」を使って作業しました。
それはそれで 大変でしたが💦
怪我も無く、終了。
入れ替えても、同じタイプのモーターなので。
見た感じ、変化はありませんが。
問題は、解決しました😄
何が原因だったのやら?
なにはともあれ 一つ ストレス がなくなりました(╹◡╹)